当前位置: 有色  >  上游企业 > 正文

突破!成州锌冶炼厂无烧板纪录突破1000天

1000天突破纪录,1000天创新发展。

1000天来,成州冶炼厂坚持行业一流的使命担当,凝聚着全体“成冶人”的奋进力量,激荡着系统创新的滚滚春潮。

1000天来,成州锌冶炼厂依靠技术创新、精益管理、质量提升等手段,突破工艺无烧板纪录1000天。让我们走进成州锌冶炼厂的发展之途。

随着时间轴不断拉伸,一幅幅画卷徐徐展开,一份成州锌冶炼厂用创新理念、创新技术、创新管理砥砺奋进发展的成绩单跃然眼前。从焙烧炉到回转窑,来源多样化金属补充数据模型不断完善;从焙烧到净液,一次合格率100%的“军令状”说到做到;从新液杂质中的钴镉到阴极锌中的钴镉含量,以99.997%的控制指标擎起长周期稳定高产的大旗……

“无烧板的记录牌”在成州锌冶炼厂有四次变迁——

2021年2月28日,在成州锌冶炼厂电解车间办公桌上,一张A4纸写着“从今天开始,努力向无工艺烧板200天奋进!”

2021年10月5日,在成州锌冶炼厂电解车间公示栏,一个40*60厘米的牌子上写着数字“200”。

2022年8月8日,在成州锌冶炼厂电解车间一区、二区显眼处各悬挂着一个80*120厘米的牌子,上面的数字是“500”

2023年11月25日,在电解车间一区的红毯上,一张红布掀开,80*120厘米的牌子上的数字显示是“1000”。

无烧板突破1000天纪录牌

勇挑重担 多项问题亟待解决

2021年,成州锌冶炼厂确立了“十四五”“1234”发展目标,在创新能力、管理水平、规模效益、品牌影响力等方面做到行业一流水平。但面临原料复杂、系统体积大等多项问题,仍影响着产品质量,制约着企业高质量发展。其一,焙烧系统只能吃“精粮细粮”,一旦外购矿进入,马上会出现“水土不服”,对原料的依赖性过大;其二,浸出系统沉降效果不好,加之综合返回的液体中氟氯等杂质高,系统补锰手段单一,经常会出现“停摆”现象;其三,系统运行体积大,各工序采用大流量生产,净液车间采用三段净化工艺,开车流量大、工艺流程短造成新液中钴、锑等杂质去除不彻底,净化后的新液来不及冷却就输送到电解系统影响电解槽温升高;其四,电解系统运行负荷超出设计产能,现有循环泵、冷却塔风机无法满足高电流密度、大循环流量生产时的工艺控制条件,一旦发生新液品质波动,就会造成电解槽温快速升高,增加发生工艺烧板事故的风险。成州锌冶炼厂坚持问题导向,以系统集成创新思维,开始了全流程、全系统的创新改革之路。

强化科技创新动能 稳固高质量发展根基

成州锌冶炼厂贯彻落实全面质量管理理念,倡导“大质量”意识与“领导重视、全员参与”的质量管理思想,坚持工艺流程全覆盖、影响因素全分析、内外变化全关注。以ISO 9001质量管理体系的有效运行为抓手,结合抓管理强基础、素质提升、6S精益管理等基础管理提升,持续完善《原燃辅材料接收标准》《金属物料检验管理制度》等质量管理相关制度,加强体系建设、制度建设和标准建设,严格流程管控、过程管控、原燃辅材料和转序产品质量把关。对关键工序工艺纪律进行日常监督、检查,发现问题及时整改,保证日常分析结果准确、及时,对分析数据上传共享,系统推进质量管理工作。

依托产学研联合研发中心、院校教学科研基地、劳模创新工作室三大技术创新平台,自主研发三段类黄钾铁钒工艺等17项科技创新成果,不断打通企业产能提升通道、补齐生产短板,持续发力突破“卡脖子”技术。积极发挥“生产班组金点子”“QC小组”创造性,以新液冷却-浓密沉降-底渣压滤深度净化技术为突破口,进一步优化净化系统生产组织管控,确保新液温度保持40℃左右,保障新液质量和温度的稳定,为无烧板纪录突破1000天做好坚实保障。

湿法系统转序产品送出合格率100%,电锌品级99.996%占比持续提升,部分达到99.997%行业领先水平,荣获中国有色金属工业协会有色金属产品实物金杯奖。

构建高效运行机制 巩固高质量发展基础

成州锌冶炼厂科学研判、细化梳理,以稳产增产为工作主线,车间与部门紧密配合精心谋划、周密部署,不断强化要素保障和过程管控,打破“吃细粮才能稳生产、保质量”的传统思维模式,优化系统生产运行机制,强化工艺参数调整,建立复杂原料下工艺数据模型,并形成突发应急处置预案,提高生产应急处置能力;建立质量管控预警机制依托“钴在线监测设备”等一批三化改造项目,结合厂部、车间两级抽查机制,对入炉品位,焙砂亚铁、残硫,系统锌浓度及氟、氯、锰、钴等含量波动情况实时跟踪通报,通过把控好核心工艺技术参数,灵活调整生产负荷,保障了产品产量、质量持续向好的态势。

夯实设备基础管理 筑牢高质量发展基石

成州锌冶炼厂不断细化落实设备零故障管控,加大设备管理力度,从职工技能、现场管理和隐患治理三方面入手,深入实施设备管理体系和设备质量提升行动,坚持标准引领,把设备监督作为重要抓手,将设备零故障管控、三级点检等工作融入6S/TCPM精益管理工作中,全面落实设备隐患排查和整改工作,同时,以“三化”改造为支撑,实现设备运维管理工作的信息化和标准化。

2023年,有效生产时间较生产作业计划增加15天,“两炉两窑”满负荷平稳运行,焙烧硫酸系统开车率稳定在99%以上,湿法系统开车率达到100%。

今年的高度,是明年标准。2023年,成州锌冶炼厂全体干部职工上下齐心、同向发力,生产热潮一浪高过一浪,生产经营持续向好,这是一份属于全体成州锌冶炼厂职工的共同“战绩”,是一份属于全厂职工的优异“成绩单”。

站在新的历史起点上,成州锌冶炼厂将贯彻各项决策部署,积极践行国家新发展理念,在不稳定市场环境下,坚定国际化、精益化、补短板、可持续的经营理念,全面深化经营体系变革、结构调整和转型升级和核心技术突破,持续贯彻关于“过紧日子”工作要求,脚踏实地,稳扎稳打,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,继续坚守初心,心无旁骛深耕实业,以“功成不必在我、功成必定有我”的境界和担当,赓续奋斗、再谱华章!

 

资讯编辑:管东明 021-26096733
资讯监督:高晨曦 18101067550
资讯投诉:陈杰 021-26093100