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云铜锌业:电解分厂对标有实效减少支出66万元

电解分厂对标工作开展以来,本着“深对标 找差距 重落实 优指标”的目标,着重在“降低电解碳酸锶单耗”、“片直流电耗”两个对标专题上下功夫,学习和消化标杆企业、兄弟单位采取的优化措施和行动,取长补短,根据自身的实际情况,制定优化措施。在参与的对标工作中,碳酸锶单耗创新低,锌片直流电耗逐步下降,共减少支出66.27万元。

在降低碳酸锶单耗方面,分厂首先从思想上和认知上进行转变,在总结去年年初碳酸锶单耗不断,0#锌锭品级率不断降低的阵痛经验后,开展了碳酸锶除试验、废液过滤试验、新阳极镀膜等大量的试验工作,在生产上也进行了板框压滤,新阳极镀膜试验,槽面管理工作主要为每天出完槽进行错牙板和极间距调整、掏槽平板液体虹吸、分时段调整阴极水口液位、改善阴极水口胶质量、稳定掏槽平板周期、稳定控制工艺参数、掏槽锌片单独堆放、碎锌单独处理等措施强化了槽面管理和日常管理工作,在熔铸工区主要采取入炉锌片、细渣合理化、明细化搭配,也为降低碳酸锶单耗降低提供了依据。这些措施的有效落实,0#锌锭品级率的指标得到了保证,碳酸锶单耗有了明显的降低,这也改变以往一看到锌锭铅高就不断的增加碳酸锶量的观点,截止到2022年3月,0#锌锭品级率达到100%,碳酸锶单耗也创下了近几年的最低值,每吨锌锭较去年一季度节约了碳酸锶2.5公斤,共节约成本45.5万元。

在降低锌片直流电耗方面,分厂主要围绕降低槽电压和提高电效两个方面开展工作,主要对象为“两极一液”。严格落实班组使用新液制度,控制电解废液中影响电耗的杂质离子含量。按计划投入淘汰两极板,对有问题的导电夹和导电桩及时更换,保证极板的良好工作状态和完好率,每天进行接触点电压检测,每天作业结束紧固5槽阴极螺栓,规范掏槽平板的操作,定期对槽面岗位人员进行操作技能培训,做好老带新工作,减少人员波动,加强行车的日常巡检工作,减小故障率,稳定出槽周期,消除梁间短路、水口短路等现象,稳定锌酸、槽温等工艺控制,改善锌片析出质量。从缩小跨与跨产量差距入手,最终实现缩小系列产量差距的目标。今年一季度锌片直流电耗较去年同期降低了每吨锌锭20度,节约电费20.77万元。

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