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文山铝业按下运维“快进键”​,助力电解铝圆满完成第一阶段启槽复产任务

自公司电解按下复产“确认键”以来,电解铝生产管控中心运维人员闻令而动,按下运维“快进键”,化身复产满产急先锋,快速投入电解铝设备维护检修工作中,多措并举助力电解铝圆满完成第一阶段复产启槽任务。

严格落实疫情防控,检修力量充实有保障。在有序复产的关键时期,电解铝生产管控中心集控、检修单元认真贯彻落实公司关于“应对疫情影响,全力推动复产”工作的指示精神,全面落实人员外出报备审批制度。为了应对疫情形势加剧可能导致封闭管理的极端形势,集控、检修单元及时调整人员上班结构和节奏,将运维人员分成电气检修,多功能天车检修,电解槽检修,电解复产工器具制作及辅助系统检修、供料净化运维5个班组,同时,安排各班组运维人员轮流值守中夜班,聚焦重点区域、重点设备、重要节点,全方位、24小时在岗服务,确保电解系列复产期间设备运转平稳有序、风险可控。

加强设备体检力度,设备“免疫”防线再加固。随着复产工作的持续开展,设备负荷急剧升高,为全面提高设备“免疫力”,集控、检修单元根据设备运转情况,重新梳理制定设备巡视检查计划,缩短设备巡检周期。为避免电解槽短路现象,集控单元实行分级管理,运行人员负责日常巡视检查,检修人员负责开展每周专项巡视,单元管理人员实行不定期现场抽查,重点针对主变、断路器、隔离开关等重点部位,层层把控设备巡检质量,及时开展设备隐患整改,确保设备平稳运行。截止3月底,集控单元设备事故为零、非计划停机为零,开展设备巡视检查1600余台·次,变压器维护检修9台,隐患整改44项,大大提高供电设备运行安全。

检修单元组织开展天然气管道、多功能天车、起重设备、槽控、净化、脱硫等系统专项检查,对天车轨道异响、天车控制系统无法自动识别槽号等问题进行了专项整改,处理槽压线接点松动16项,母线位置校准35台·次;完成多功能天车储气罐压力表、安全阀拆检,关节润滑、松动螺栓紧固、滑道润滑、绝缘检测15台·次;并针对电解槽槽门、槽罩巡检情况,完成318块槽门、槽罩的修复工作,强化设备巡视检查,筑牢设备基础管控。

精准号脉施针,靶向治疗设备“疑难杂症”。为确保电解系列全面启动复产,集控、检修单元针对前期设备遗留问题精准施策、多管齐下,通过制定设备日检修、周检修、月检修计划,理清设备“病灶”,精准施针。针对电解生产现场施工电源、槽控系统、多功能天车及照明系统等低压用电系统存在“病灶”,集控、检修单元开足马力、因难而上,组织运维人员敷设临时施工用电电缆4根,布置临时检修箱4个,满足电解施工用电需求。组织开展槽控电源箱及检修箱抢修,完成槽控电源断路器更换346个,电解槽检修配电箱安装、电缆敷设及接线1台,并对电解车间48台电解槽检修箱进行了维护、清洁;对电解6区多功能天车动力箱进行电缆敷设及控制面板更换。同时,针对复产期间净化、脱硫、氧化铝皮带输送等重要设备异常情况开展现场抢修,及时消除设备“疑难杂症”,确保各类设备正常运行。同时,负责电解槽启动不停电开关装拆任务,完成电解铝第一阶段通电、启槽任务,全力以赴助力电解铝复产满产。

乘风破浪正当时,快马扬鞭自奋蹄。在电解铝系列复产满产的关键时期,集控、检修单元坚持“疫情防控、安全生产”双线作战,严把风、水、电、料等能源供送系统的有序高效运行和重要辅助系统的安全可靠投入,全力打造精细化检修模式,缓解复产满产设备运维压力,助力公司一季度“开门红”。

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