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云铜锌业实现首季“开门红”

截止3月31日,云业主产品锌锭产量、硫酸产量和渣处理量分别完成计划的104.9%、109.3%和107%,0#锌锭品级率100%,浸出焙矿不容硫、浸出渣含锌、窑渣含锌等指标均按计划顺利推进,顺利实现“开门红”。

一季度,云铜锌业以起步及加速、开局及冲刺的精气神,紧盯“11180”年度奋斗目标,以高产稳产为追求,用心谋划,精心组织,狠抓落实,从生产组织、管理协调等方面为实现首季“开门红”奠定了基础。

生产运营中心充分发挥组织指挥“中枢”司令部作用,严格落实生产组织计划,安排湿法和火法同步清理织,降低相互影响,节约蒸汽费用,实时监控整个系统中循环液硫酸根、氟、氯等关键性指标,安排专人紧密跟踪锌片析出情况和极板是否存在短路现象,发现异常及时预警并查找根源及时解决问题,同时跟踪锌片产量及品级率完成情况,精心调配,做好金属、酸根、体积、杂质平衡,每天精密盘查系统体积,根据生产实际合理控制和调配各分厂用水和用酸总量。针对不断发展变化的疫情防控实际,根据应急预案安排,与市场营销中心密切配合,尽可能增加主产品销售,同时尽可能降低渣物料等库存,又保证硫酸铜、碳酸锶、牛胶等常规小用量物资供应,对无烟煤、锌粉等关键燃辅料每日跟进,保障生产系统使用。

各生产单位按照公司整体生产组织计划,紧盯关键目标,努力改善指标。焙烧分厂精细沸腾炉入炉料配矿,摸索最优配矿组合,强化班组操作,稳定炉况,为后端工序提供优质焙砂,并根据硫酸市场行情及时调整入炉料含硫,实现了处理量和硫酸产量双丰收。浸出分厂面对浓密机沉降困难、系统排渣和液体周转不平衡等问题,采取多种氧化剂组合使用、根据沉降实验调整6#反应槽出口PH等措施,保障了设备作业率和系统运转,降低浸出渣含锌和水分,提高了铜回收率和中上清合格率;净化三段持续加入活性炭吸附杂质,按需开展贫镉液除钴,降低钴杂质在系统循环,提高新液质量。电解分厂稳定出槽周期,强化槽面管理,开展提高掏槽平板质量和刷板数量等工作,按计划投入阴阳极板,改善锌片析出,提高直流电效,满负荷条件下日均锌片产量达到297.8吨,熔铸精细搭配锌片入炉,一季度0#锌锭品级率100%。氧化锌分厂采取富氧、制粒等措施,浸出渣处理量完成计划的107%,同时使窑渣含锌降至1.99%,较去年同期下降0.58个百分点,进一步降低锌金属损失,改善了氧化锌粉质量。

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