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创新探索 步步为营 久久为功 7#锅炉配煤掺烧取得阶段性成效

经过公司上下不懈努力,生产管控中心7#锅炉配煤掺烧工作取得阶段性成果。自2021年12月1日试烧宁夏能源王洼煤以来,7#锅炉运行稳定,指标变化可控,烟气排放达标。这标志着,公司锅炉适用煤种范围窄的难题攻关取得初步成效,此举拓宽了煤源采购范围,将有效降低锅炉用煤成本。

锁定重心  技术攻关

中州业日常四台高压锅炉运行,每日消耗大量原煤。2021年,煤碳市场价格波动较大。同时,由于公司锅炉适应煤种单一,公司被煤价“卡脖子”问题日益凸显。为了降低锅炉煤采购费用,中州铝业党委把党史学习教育成果转化为实际行动,聚焦短板,勇于攻坚克难,决心通过技术创新,解决锅炉适用煤种范围窄的难题。

世上无难事,只怕有心人。2021年11月份,公司发现,中铝宁夏能源王洼煤采购价格比公司现用煤每吨便宜150余元,又是集团内部兄弟企业,如果锅炉能用王洼煤,不仅能降低锅炉煤采购成本,还能缓解供煤紧张局面,有助于形成互利共赢局面。

时不我待。公司先算后干,在国家“双碳”大环境下,打开配煤掺烧的思路。为了确保安全、环保、经济性,组织生产管控中心、营销采购中心及相关单位、科室成立了配煤掺烧攻关组,召开专题会议,对试烧王洼煤的可行性进行技术论证分析。

针对王洼煤含硫量高、挥发分高和水分高等特性,攻关组经过反复研讨后认为,7#锅炉2020年进行了多煤种燃烧性能改造,有较强的适应能力,在现有设备和操作条件下,可以优先在7#炉进行试验。会议形成了在7#锅炉配烧王洼煤的可行性方案,并科学制定了现有煤和王洼煤5:1配比的配煤掺烧比例。这个方案得到了公司的大力支持。

2021年12月1日,7#锅炉配煤掺煤工作正式开启。

精准管控  步步为营

试烧前,针对王洼煤特性,生产管控中心对配煤掺烧过程中可能出现的问题,提前做好安全预案,并采取对应措施,周密部署。该中心炉机区域提前制定锅炉运行指导书和安全预案,设立专项运行操作记录,组织岗位员工学习和掌握;安排技术骨干24小时轮流跟班,对锅炉运行、指标进行监控,发现问题及时解决和反馈,确保生产安全稳定运行。

试烧期间,为了加强过程管控,该中心建立“优化锅炉用煤种类攻关”微信群,凝聚力量,统一思想认识,并要求岗位当班人员每两小时将锅炉运行关键指标、火焰燃烧及锅炉结焦等情况拍照发至群里,相关人员时刻关注指标变化,及时了解掌握锅炉运行状况,发现异常指标,及时跟踪指导。

炉机区域以锅炉稳定燃烧为中心,制定了锅炉运行参数控制要求,并制定下发标准配风卡,保证各轮班在7#锅炉操作的统一性;要求岗位人员每天按时统计7#锅炉指标参数的原始数据,做好试烧日志,为配煤掺烧锅炉运行经济性分析提供重要的数据支撑。

负责向锅炉输送原煤任务的燃料区域,深知试烧工作的重要性,为做好精准掺配保证配煤均匀性,燃料区域将工作做得细之又细。第一时间在干煤棚内腾出场地,专门设置存放区,为王洼煤进厂开辟“绿色通道”。为防止上错煤,影响试验效果,该区域对王洼煤配烧区和正常上煤区进行合理划分,并设置目视化标识,防止卸错、混放、抓错;指定专人负责7#炉配煤,专人负责上煤过程监护,严格监督上煤时按比例抓取,确保上煤的均匀性和准确性;选用单数皮带上煤,避免向其它锅炉误上;为便于数据统计分析,建立进煤和上煤台账,认真记录上煤开始、结束时间及皮带称上煤量。

精心操作  久久为功

由于王洼煤挥发分高,该中心严格抓好运行管理及安全措施的落实,司炉工严密监控12台给粉机的运行工况,并加大对粉仓充氮系统、防爆门、锁气器、粉仓等设施的测温和安全检查,发现隐患及时消除。为避免火焰在锅炉喷燃器口附近着火,司炉工除了电脑监视炉膛火焰外,还加强现场看火频次,实地查看炉膛火焰与喷燃器的距离。为了找到最佳着火距离,7#锅炉四个轮班经过不断观察、摸索,调整配风,终于在短时间内,找到了火焰最优调整数据,保证了炉膛火焰稳定。

2021年12月3日,试烧第三天,岗位人员发现7#锅炉排烟温度升高了近10度。炉机区域立即组织技术骨干进行研讨,经过集思广益,岗位人员通过降低风速控制氧量,减少一次冷风量等措施进行了有效控制。同时,岗位人员还发现喷口结焦频繁,为避免形成大焦,影响锅炉正常运行,司炉工现场观察锅炉结焦情况,并增加除焦次数,由原来的一个班打一次焦变为每两个小时就打一次焦。

皮带工每天在试烧结束后,仔细检查确认各下料斗、给煤机,及时清除存煤、粘煤;脱硫运行班组严密监控与7#锅炉对应的3#脱硫塔二氧化硫指标情况,并根据二氧化硫浓度变化趋势,积极调整,增加脱硫能力。

创新探索  循序渐进

事虽难,做则必成。5:1配煤掺烧一个星期后,锅炉燃烧逐步稳定,大多数指标转好,异常波动减少,电耗优于配烧前,这个结果让所有试验人员信心倍增,攻关组在重点评估水分高、硫分高、灰溶点低带来的影响后,决定更进一步提高掺配比例。

2021年12月6日,7#锅炉4:1配煤掺烧开启。第一天,司炉工打焦时发现,结焦由干酥状变成了胶溶状,粘连易挂焦。为此,司炉工对煤粉细度进行了调整,情况有所改善。

接下来,异常状况接连出现,乙侧炉膛出口温度上升明显;热风温度高,长此下去可能会造成高温空气预热器管材变形、泄漏;排烟温度也有所升高,影响锅炉热效率;炉膛燃烧温度易对水冷壁膜片造成影响;王洼煤硫分、内水高,易造成受热面酸性腐蚀、空预器低温腐蚀……一系列问题接踵而至。

诸多难题摆在面前,生产管控中心组织攻关组成员、岗位技术骨干召开“诸葛亮会”,集思广益,对出现的问题讨论制定解决措施,探索创新操作方法。炉机区域细化操作,及时调整燃烧,寻找最佳配风模式,避免锅炉偏烧,形成局部高温;燃料区域提前做好电收尘防腐工作;攻关组“边干边算”,每周利用折线图、雷达图等相关工具,计算全流程的经济帐。通过制粉、燃烧等问题的一步一步解决,大大提高了所有参与人员的工作积极性,炉机区域对在6#锅炉试烧王洼煤工作也同步开始进行可行性分析。

2021年12月16日零点班,7#锅炉配煤比调整到3:1的同时,6#锅炉也开启5:1配煤掺烧王洼煤,配煤掺烧工作取得积极进展。

2021年12月28日,7#锅炉配煤比调整到2:1,6#锅炉配煤比调整到4:1,配煤掺烧按计划推进。

配煤掺烧以来,该中心每周定期召开配煤掺烧技术攻关专题会,对锅炉运行、指标、经济效益等情况进行分析交流,总结经验,找出不足,持续改进。随着每一次掺配比例的加大,锅炉操作调整难度也相应升级;每一次成效的突破,都离不开公司领导、员工的共同努力和在探索降本道路上坚定不移的决心。

截至目前,7#锅炉已顺利实现配煤掺烧目标,但所有参与者并没有停下探索的脚步,他们拓宽思路,在配煤掺烧的道路上继续前行。

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